在焦化生产中,配比准确性是稳定焦炭质量的主要因素,我厂通过对原配煤系统改造,使用皮带电子称,在配合煤质量的稳定上 取得了良好的效果。
在焦化生产中,影响焦炭质量的主要工序是配煤及 炼焦,其中配合煤的质量是主要因素,在单种煤质量波 动不大的条件下,配煤是关键因素。各单种煤严格按规 定配比配煤,是保证配合煤质量的前提;皮带电子称是 配煤过程中使用的主要测量设备,可有效的控制各单种 煤流量,达到稳定质量目的。
1.皮带电子称基本原理及配比准确性
电子皮带秤原理:电子称重式皮带配料系统 应用闭环控制,控制器根据设定流量随时调整圆盘转 速,保持实际物料流量在设定值允许偏差内,达到下 煤均匀、稳定的目的。未使用电子称之前,按要求1小 时一次,靠人工跑盘来控制配比,调整一次频率,具有 if量不准确,随机性大等缺点,不利于配比的准确性, 而电子称配煤流量实时监测,计算机瞬时在线控制,调 节速度快,控制精度高;即使电子称未处于自动调节状 态,操作员也可从计算机随时掌握流量数据,按要求调配比的准确度也高于以前。其控制原理图如图1所示。
电子称流量累计配比与实际配比比较。从表1数 据可以看出,使用电子皮带秤后,实际配比与规定配比 误差较小,每工作日最大累计误差1.5%,其主要原因是 采用新设备,未熟悉其性能,但仍小于2%的误差,在 后期使用过程中,在保证煤流畅通的前提下’误差较小 控制在0.5%以内,实际配比准确性较以前大为提高。
2.电子称在稳定焦炭质量效果
2.1焦炭各单项指标
(比较数据来源焦炭质量比较选择煤场分类堆放 后的2010年(4月份,以及电子称运行较好的7月份各项指 标)
1)热强度,热反应性:从表2,3数据可看出焦炭 热强度,热反应性与两月相差不大,差异性不大,主要 由于热强度为一周取样一次,随机性较强,但分析数据 仍可看出7月份略稳定与4月。
2)冷强度(M25,M10)。2010年4月M10平均 5.4, 7月份(截止26日)M1(PF均5.9,尽管M10略低于 4月份(主要由于煤质原因),但从图2对比可知7月份 M10最大,但偏差远小于4月份,主要在5.8-5.9波动, 5.6-6.0范围内4月份进9次,占33.3%,7月份22次,占 84.6%,稳定程度远好于4月份。
经比较4月份、7月份M25两图,均在91附近波动,
4月份M25超出90.5-91.5范围13次,7月份仅1次,波动性 远小于4月,稳定性远高于4月。
3)灰分。灰份可反映配比的准确性,从图3可知,
4月份与7月份比较,7月份均在14-15%内,4月份超过 超出该范围有5次,波动较大。7月份的稳定性好于4月 份。
2.2焦炭表观以及实际使用效果
通过长期在媳焦平台观察,从焦炭表观现象看,上 电子称后焦炭块度,形状,及色泽均勻性较前几月有较大改观。且我厂焦炭主要供给公司炼铁,在电子称使用后的几个月,炼 铁负荷保持了较好的稳定性,在7月份炼铁负荷一直维持稳定在较高水平。
3.结论
①电子称配煤具有精度高、误差小有效地将配煤质量精度控制规定 范围以下。②电子称自动化程度高:给料皮带等设备的联锁自动控制、 配煤过程的可视化操作’均可在控制终端上操作完成。③该过程所有数 据自动记录,有效的防止了人为因素造成的配比误差,并且降低了员工 的劳动强度。