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宣钢中型炉电子秤系统的改造

时间:2017-07-22 06:08:03 来源:本站 点击数:550

称重系统是否正常,计量是否准确,直接影响高炉的生产。本文对宣钢中型炉电子秤现状及常见故 障进行分析,对存在的问题进行分析,并采取最佳的解决方案,对其进行改造,最终满足生产要求。

1.前言

在高炉炼铁生产过程中,称重系统是高炉生 产的主要组成部分,只有配料系统能正常、正确地 将生产所需的焦炭、矿石运往高炉,才能满足高炉 正常生产需要。中型炉区5号、6号、7号高炉称 重系统分两部分,槽下称量系统和喷煤称重系统。 称重由电子秤来完成。

2.中型炉电子秤系统工作原理

利用作用于物体上的重力来测量该物体质量 (重量的计量仪器,装有电子装置的秤为电子 秤。电子秤由机械部分和电气部分组成。机械部 分由秤斗、秤架等组成,如果是使用拉力传感器, 机械部分还包括机械杠杆。电气部分由传感器、 变送器和显示器等组成。工作时,机械部分通过 重力作用于传感器,传感器输出信号到变送器,变 送器将信号处理后,输出给计算机或显示表,(变 送器有两路或多路输出)即组成电子秤的信号采 集、信号处理、和数值显示。(如图1)

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3.改造前存在的问题

5号、6号、7号的炉槽下电子秤分别为10 台、7台、8台,用于矿石一次称量。所有秤均使用 压力传感器,每台为四个。5号炉秤为满量程6 ,传感器型号为HG6606,变送器为HG513BS 使用6号炉为6吨,传感器型号为HG6606,变送 器为HG513BS,7号炉为8吨,传感器型号为HG6606,变送器为HG511。同时,每个炉子还有 两台与中间斗和焦斗相对应的电子秤,分别对入 炉的矿、焦进行称量中间斗为矿的二次称量。喷 吹系统中,一罐一秤,每座高炉对应两台罐秤,计 量对高炉所喷的煤粉量。

每台电子秤由一个秤斗(通常装有4个传感 器)、个封线盒,台智能变送器组成。每个传 感器相当于一个整流桥,四个信号并联于补偿接 线盒中在补偿接线盒中对四个整流桥信号处理 后传给智能变送器。传感器和变送器之间采用四 芯屏蔽电缆,五芯航空插座。

电子秤在日常生产中或定修压秤时都会有 不合格现象。表现为电子秤数字波动或准确度不 ,误差超过10%。引起不合格现象的主要原因 有:机械故障,传感器位置不合适,有损坏,管线磨 损或被物料砸坏;信号采集、传输故障等。

3.1电子秤数字有误差

在定修压秤时或在生产过程中,由岗位人员 目测可能发现。电子秤显示数值与实际重量不一 ,最终必需校秤。数值过大或过小,如果是电气 部分,只需压秤,重新标定;如果是机械部分,还需 对设备进行检查、调整。所以,应首先对机械部分 进行检查,确认秤斗、秤架之间的位置是否合适, 有无卡、挤等现象,如果忽略机械原因而盲目压 秤,,表面上有时表现正常但实际上会对高炉生产 造成极大的影响。压秤时,需注意标定时的砝码 值不得小于该秤满量程的20%。例如,5号炉矿 秤斗的满量程为6 t,压秤时至少用1.2t的砝码, 实际校验时,我们通常用2 t的砝码。生产要求 误差在5% ~ 10% ,根据近6个月的统计分析,除 定修时要求压秤外,其它均为数字显示有误差时 进行的。多数情况与外部设备机械位置有关。

3.2电子秤数字波动

电子秤数字波动,又分为以下两种情况,变送 器数字波动和变送器稳定而计算机数字或数显表 数字波动。

第一种情况需从传感器输出检查,在中型炉,每台 秤由四个传感器组成,传感器信号经补偿接线盒 并联汇接后输入到变送器。传感器的电路原理图 如图2,其激励电压由变送器提供,例如,DBZ - 2 型变送器提供的传感器激励电源为12VDC 200mA, HB511  8VDC 150mA

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无论是哪一个传感器的信号不稳定,都会影 响整体信号的传输。但有时会出现传感受器信号 稳定,变送器数字仍波动的情况,此时,就需查传 感器输出到变送器的传输线路是否正常,线路是 否磨损,补偿接线盒内端子是否牢固接线是否虚 以及传感器信号连接插头有无开焊等。电子秤线 路必须选用屏蔽电缆。找出原因,对症调整或更 换就可以了。

另一种情况是计算机或数显表数字不稳定 此时,要看究竟是信号受干扰还是输出信号错误。 计算机信号采集来源于变送器,变送器输出4 20mA信号转换成重量信号,信号传输过程中,极 易受干扰,因而需加信号隔离栅以保证信号的稳 ,不受干扰。如果是信号输出错误,就要检查变 送器的模拟输出是否正确,如果确定一路输出坏 可以倒第二路。

3.3校秤方式问题

一旦有计量方面的问题表现出来,就需要压 秤。一直以来都是用砝码进行。每次压秤,所用 砝码为1t2t,数量之多,搬运费力,影响正常作 业计划这也是需要改进的方面。

4.改造方案

对于计量异常的现象,首先,需从机械方面考 虑改进。当传感器、管线出现上述故障,更换较困 ,且造成材料上的浪费。经分析,得出如下改造方案。

4.1改进秤体结构

相应措施及实施过程:

通过对秤体结构及受力情况的分析以三点 确定一个平面的原理做为解决问题的依据将原 来的四个传感器改为三个,易找平衡,安装方便, 易于维护。分析以后,按如下步骤进行。首先,传 感器规格的选择,根据电子秤的量程,同时保证传 感器量程与变送器的匹配,选出合适的传感器型 号规格,确定传感器输出电压,依据公式为:

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现场工作中确定三个传感器的具体位置,找到、找 准平衡点。另外就是传感器的接线。由于机械原 因,为避免对线路造成损伤,需对传感器的信号线 穿管,且布线位置合适、良好。同时,所有秤体走 线合乎逻辑,便于维护。布线完成,接线时注意 屏蔽。在6、号炉大修中,对槽下所有电子秤进 行改造,得以实现。

4.2完善现场信号采集,实行集中监控

无论是哪一个传感器的信号不稳定都会影 响整体信号的传输。在传感受器位置、信号无误、 稳定后变送器数字仍波动就来源于传输线路。 因此,在工作过程中将线路中易磨损的地方加保 护套管电子秤线路必须选用屏蔽电缆。

另一方面,计算机信号采集来源于变送器,变 送器输出420mA信号转换成重量信号,信号传 输过程中,极易受干扰,因而需增加信号隔离栅, 以保证信号的稳定,不受干扰。

4.3改砝码为压力计

电子秤校验时为保证每台秤线性良好及秤 的准确性,所加砝码都在1吨以上。1吨的砝码, 每次都需要民工搬运,这就增加了校秤的时间,而 且劳动强度大安全系数低。为解决校秤时搬运 砝码时间长,劳动强度大这一缺点,将砝码改为压 力计校验。压力计较砝码搬运方便,且对要求数 值更加灵活。所以,需在秤体上加装压秤架。

5.改造效果

对秤体结构及受力情况的分析,以三点确定 一个平面的原理做为解决问题的依据在生产中 效益显著。减少了备品备件,缩短维护、维修时间 等,最主要是满足生产需求,减少电子秤的故障 率,电子秤的校验误差控制在5%之内,故减少维 护费用提高电子秤的精度,具有推广价值。