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PLC在火电厂电子秤实物校验系统中的应用

时间:2017-07-24 08:17:36 来源:本站 点击数:650

介绍PLC技术在火力电厂输煤系统实物校验改造中的应用着重介绍了相关系统的组成、部分控制功能的实现、几种 解决输入、输出点数不足的方法及Modbus Plus网络在PLC间网络通讯的应用。

实物校验装置是一种高精度的静态电子秤,其精度远高于 链码标定和挂码标定,主要适用于煤炭、矿石、粮食、水泥等散料 物流的计量系统,是精确进行计量管理和商贸结算的关键设备。

电子秤实物校验系统关系到火力发电厂入厂煤的准确计量。 我厂的实物校验系统,改造前主要以手动操作为主,实践中存在 料门开度不能自由控制,砝码提升机机械限位开关易失灵,校验 时与集中控制室联系不方便,上行皮带、犁煤器及出料皮带运行 状态无法实现实时监控等问题。针对以上问题,我们对原系统进 行改造。改造后的系统采用美国Modicon公司的PC-E984-265 PLC作为控制系统核心。上位机采用P233工控机并与 PLC间以Modbus实现通讯,改善了整个校验系统操作条件。

1.电子秤实物校验系统简介

系统由称重仓(料斗)、砝码提升机、料门、电动推杆、振动 器、砝码、千斤顶、传感器、出料皮带等构成。

散状物流经过输送设备进人校验装置料斗后,称重传感器 产生与物料重量成正比的电信号,该信号输人微处理器,经处理 后显示出物料的重量值,将校验装置表盘显示值和皮带枰所显 示的重量值相比较,达到对电子皮带秤进行校验的目的。

系统校验操作流程为:出料皮带运行设置手动/自动 置检修/校验提升砝码至校验位启动煤源、煤流进人料斗实物校验装置表计值电子秤表计值偏差对比开启料门,经称 量后的原煤进人出料皮带—开启振动器

2.PLC硬件组成

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系统主要由处理器模块EP-984-265三块DIP216型输 人模块、三块DAP216N型输出模块及DC24V电源模块组成。 受控设备为砝码提升机、料门电机、振动器、犁煤器等。作为控制 核心的PLC完成系统的手动、自动操作,完成对Modbus网络 的协调管理,接受外围受控设备的状态信息,对外围设备运行状 态进行监控。

工控机RS232接口与PLC提供的RJ45 口通过Modbus 网络交换信息,传载、修改控制程序,通过人机对话设置修改参 数,并根据输人命令及外围传感器的位置信号,实时显示设备运 行状态及位置。Modbus节点的波物率、奇偶校验等设置统一。

3.PLC控制的实现

3.1软件的选用

上位机软件包丨nTouch是一种人机接口实用程序的生成 器,由WindowMakerWindowViewe两个主要部分组成,以 及六个实用程序、诊断程序。WindowMake「的图形功能能生成 友好复杂的人机交互式界面,并通过执行WindowViewe运行 监控层程序,丨nTouch借助DDE(动态数据转换)可实现与其它 软件如VB等的联合工作。其广泛的丨/server功能,便于众多 相关设备的连接。

下位机软件包Concept V2.2具有较强的逻辑功能及加强 性能,可在专用编程器,或PC机上运行,用于984、〇uantum 列控制器编程、测试、并提供应用逻辑文件。主要功能有:计算、 计时、计数、数据传送等,可实现离线、在线编程,可监视LD 程语言的电流源。

3.2 PLC控制的实现

3.2.1料门开度控制

改造前的操作系统,料门控制只能处于全开或全关状态,不 能很好地控制料门出口煤流的大小易使下行的出料皮带大量 撒煤,改造后,通过上位机点动操作,可根据需要任意掌握料门 开度。以#1单料门为例,其料门开度的表达式为:

#1单料门开度K1=(点击脉冲数Dtpsl/全程脉冲数 tps1 )x100%

其中,点击脉冲数Dtps是实际操作时根据开度大小所需的 0.1s脉冲个数,全程脉冲数Qtps表达式为:Qtps=单料门全关 状态至全开状态所需时间Ts/脉冲触发时间0.1s

料门总开度K=#1单料门开度K1+#2单料门开度K2 = (Dtps1/Qtps1+Dtps2/Qtps2)x100%

通过对料门开度表达式的链接,实现料门开度实时数据显 示和状态动态显示,使料门开度的控制操作准确、直观。

3.2.2砝码提升机手动/自动控制

提升机是以电动机作为动力源,经摆线针轮减速机减速,通 过安全离合器把转矩传给丝杆,由螺旋副把丝杆的旋转运动转 变为直线运动。该系统共有砝码提升机共10台,以对称面均布 方式安装,以#1砝码提升机指令为例,图2为其程序流程图。

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砝码提升机在自动控制状态时,为了防止料斗秤刀口因秤 体不平衡而损坏,砝码提升是按照对角的顺序依次进行。以砝码 提升机三个状态间行程的实测时间作为时间功能块TON的输 人设置参数,可起到加强机械式限位开关的功能,对砝码提升机 动作进行限时保护。

3.2.3出料皮带与料门联锁控制

在系统自动校验状态下,按照逆煤流开机原则,料门的开 启,需在出料皮带启动的前提下,才能实现。以#1单料门为例, 其开启的程序梯形图如图3

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其中输人%1:00011、%1:00001InTouch代号分别为出 料皮带运行状态、#1单料门非开状态。内部变量%0:00101、%0: 00110Intouch代号为#1单料门开指令及料门与出料皮带 联锁指令。%0:00001#1单料门开指令输出。

3.3节省丨/〇点的方法

3.3.1内部时间功能块(计时器)的利用

在该系统实物校验砝码提升机动作过程中,其上下行速度 基本相同,在下降位最低位)、校验位中间位)、检修位(最高 位)三种不同的状态,是采用机械限位开关作为状态传感器,实 际操作过程中,状态临界位易发生因卡死、接触不良等原因引起 的故障。时间功能块TON作为PLC内部元件,以其限时功能实 PLC回路的通断,即以触点代替触点,节省了输入点数,且可避免机械式限位开关在自控系统中应用的不足,对砝 码提供机起到了限时保护作用,降低了故障率。

3.3.2内部16位内部寄存器的使用

在使用R400XX16系列位内部寄存器时使16位中的各位 与各输入输出点一一对应。如寄存器R400xx.y1R400xx.y2 R400xx.y3分别对应#1砝码提升机的检修位、升起位、降下位。 这样使得原本需要三个输人点的情况,只需要使用R400xx ?个内部寄存器的三个数位即可解决,即原本需16I/O点,通 过使用一个16位内部寄存器,占用一个输人点就够了。以 Concept编程软件里,丨/〇点与寄存器之间的对应置换关系,通 IEC-BMD丨功能块实现。

3.3.3具有切换功能的固定按钮的应用

如实物校验砝码的校验/检修、手动/自动等功能,可通过调 WindowMaker图库内的固定按钮,各只需一个点即可实现 两种相对功能状态的切换。

3.4 PLC间网络通讯

入厂煤电子秤及人炉煤电子秤的数值采集由集中控制室PLC1完成,校验室的数据如煤流、人厂煤量、人炉煤量、上行皮 带的状态开关量等则主要通过校验室PLC2与集中控制室的 PLC1间的Modbus Plus网络通信来实现,网络传输介质为屏 蔽双绞电缆,传送速率为1MB/ScJ该系统中的PLC1PLC2作为 对等逻辑关系的节点,可通过获得令牌来传递信息。PLC通过功 能块、数据字段来实现PLC间的查询、应答功能,PLC的功能块 决定其所执行的功能。PLC1数据字段包括执行该功能所需的数 据信息,如从PLC2读保持寄存器的开始地址、该寄存器的内容 以及存储这些数据所需的寄存器个数。PLC2查询信息的数据字 段应包括读取的数据、节点地址N0DERDDR)远程路径ROUTPATL)、从属寄存器(SLAVEREG)地址、寄存器数量。该 实物校验系统PLC2的通讯功能由CREADREG功能块完成, 共占用内部寄存器26个,较好地解决了校验室与集中控制室之 间的通讯问题。

4.结束语

改造后实物校验系统的自动/手动校验、料门开启、出料流 量控制、及相关设备的启/停、联锁、解锁实现全自动化操作。具 有定值设置、超时限保护功能。通过与上位机联网,可直观地反 映系统相关设备的运行状态。该系统作为上煤、配煤程序控制系 PLC的远程站,方便实物校验室与集中控制室的信息交流。